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CO2汽提法尿素装置节能降耗改造

2020-12-21 来源:汇意旅游网
14 小氮肥第43卷第3期2015年3月 CO2汽提法尿素装置节能降耗改造 韩 亮 (安徽晋煤中能化工股份有限公司 安徽临泉236400) 安徽晋煤中能化工股份有限公司(以下简称 器后,通过液位调节阀(LC-703)排至第2解析塔 顶部解析。在第2解析塔底部加入低压蒸汽,使 第2解析塔底部温度控制在解析塔压力下水的沸 中能公司)现有3套尿素装置,第2套和第3套装 置都采用CO 汽提法尿素生产工艺。通过多年 的摸索,积累了一些经验,对工艺设计也有了一些 认识,在节能降耗方面也进行了一些改造。 1 水解解析系统改造 1.1水解解析系统工艺流程 解析给料泵将氨水槽的氨水加压后,含有 NH 、尿素和CO 的工艺冷凝液经过解析换热器送 点,使出塔底部的废液中尿素质量分数<5× 10~、氨质量分数<50 X 10I”,经解析换热器和废 水冷却器后排人循环水系统。第1解析塔顶部出 来的气体进入回流冷凝器进行冷凝。回流冷凝器 的气液混合物进入回流冷凝器液位槽进行分离, 气相经调节阀(PC-701)进入常压吸收塔,液相进 入回流泵,加压后一部分送到第1解析塔顶部调 节解析塔出气温度,其余部分送入低压甲铵冷凝 器。回流液中 (NH,)为37%,W(CO )为24%, 至第1解析塔,其流量根据第1解析塔的处理能力 和氨水槽的液位高低由调节阀(FC-701)进行调节, 温度由解析换热器的副线调节,控制在的117 oC, 从塔顶第3块塔板上进入第1解析塔。由调节 阀(FC-704)进行调节的回流液进第1解析塔 第1块塔板,塔板温度控制在115 aC左右,尽可 能降低第1解析塔气相含水量,提高回流液含量。 在第1解析塔中,用水解塔和第2解析塔来的气 体把冷凝液中的NH 和CO 汽提出来。出第1 结晶温度为3O℃;操作温度选择高于结晶温度 20℃,即50℃(设计值为57℃)。为了防止回流 冷凝器内部产生结晶,不能将32℃左右的循环冷 却水直接送入回流冷凝器内,故在设计上采用半 封闭式调温水冷却系统(图1)。 解析塔的液体中仍含有尿素以及少量的NH 和 CO,,第1解析塔的液位用调节阀(LC-702)进行 调节。第1解析塔的液体用水解泵将其加压后经 水解换热器再返回水解塔,水解塔塔底的操作压 力为1.96 MPa(绝压),操作温度为215℃,停留 时间保持在40 min左右,采用2.50 MPa(绝压)高 压蒸汽直接加热,蒸汽经流量调节阀(FC-702)送人 一7—循环—水_(去来Ⅱ{ 回_自1水总—5)总管 _管{l £ Il rI _1lI 粤嚣 第解析塔1 图1 半封闭式调温水冷却系统流程 由图1可知:冷却水自成系统进行循环,温水 循环泵将水送进回流冷凝器的管侧,吸收热量后 水解塔底部。水解塔底部出来的液相经水解换热 护痧 返回到温水循环泵进口。当水温升高时,开大调 驴,—: 从表1数据可看出,改造后,低压变换冷凝液 提高;改造后,低压变换冷凝液硬度在改造前、后 pH降低了4.12,虽然仍呈酸性,但变换冷凝液系 统设备为不锈钢材质,腐蚀现象不明显,不影响气 化装置的长周期运行;改造后,低压变换冷凝液碱 度由改造前246.0 mmol/L降至l7.5 mmol/L,改 善效果也较为明显,气化系统补水后的水质大幅 没有明显变化,较为稳定。高压灰水的碱度由改 造前25.0 mol/L降至15.0 mmoL/L,其碱度的降 低对减缓灰水系统结垢、稳定航天炉粉煤加压气 化装置运行起到至关重要作用。 (收到修改稿日期2014.09.13) 小氮肥第43卷第3期2015年3月 节阀(TI-715),温度升高后的部分循环水从系统流 至循环水回水总管;同时,温度较低的循环水补充 至自循环系统,自循环系统的水温控制应以回流冷 凝器壳侧不出现结晶为原则,一般控制在40— 45 qC。 1.2存在的问题及改造方案 回流冷凝器壳侧进气温度高达120 oC,回流 冷凝器管内容易结垢,每年都要用高压射流水 枪清洗1次。原设计回流冷凝器采用u形管结 构,u形管底端无法采用高压射流水枪清洗,且 清洗时脱落的污垢会积存在U形管底端,造成 管径狭窄,循环水流量降低,解析气相不能全部 冷凝,回流液温度由正常时的6O c【=左右升高至 75℃,回流冷凝器液位槽放空阀开度由15%增 大至100%,有时还需开副线阀来增大放空量, 造成大量气氨放空,影响环境,浪费原料,消耗 上升。 改造方案:取消温水循环泵,由半封闭式调 温水冷却系统改为不封闭冷却系统(图2),冷却 水直接进入回流冷凝器,温度调节阀(TI_715) 安装在回水管道上,通过控制进入回流冷凝器 的冷却水量来调节回流冷凝器出液温度,使其 达到55℃以上。回流冷凝器结构由u形管改 为列管式换热器(用水溶液全循环法尿素装置 退役的一吸冷却器进行利旧改造),能够彻底清 洗,可保证回流凝器长期运行,同时减少2台温 水循环泵。 调节M(TI-715) 循环水去回水总 循环水来自总管 图2 1.3改造效果 改造后,回水温度控制在55 cI=以上,回流液 温度为60℃左右,回流冷凝器液位槽放空阀开度 减小15%左右,回流冷凝器无结晶堵塞现象发 生。由于取消了温水循环泵,每小时可节约用电 50 kW・h,年可节约电费20万元左右;减少放空 氨107 t,节约费用30万元左右。 15 2 尾气吸收系统改造 2.1 改造前尾气吸收系统流程 改造前尾气吸收系统流程见图3。低压系统 放空气和解析水解放空气进入常压吸收塔第2段 填料下部,在常压吸收塔上部填料段内使用来自 于0.4 MPa吸收塔下液进行吸收。为了增大循环 量和提高吸收效果,进入常压吸收塔的吸收液用 循环泵经冷却器冷却后再次抽送至常压吸收塔 第2段填料上部进行循环吸收。在常压吸收塔 的中部设有溢流口,循环吸收后的液体由溢流口 流至氨水槽。 放空 环泵 图3 改造前尾气吸收系统流程 2.2存在的问题及改造方案 存在的问题:0)0.4 MPa吸收塔下液中氨含 量较高(质量分数可达12%以上),再进入常压吸 收塔易发生闪蒸现象,容易造成常压吸收塔气相 带液;②常压吸收塔吸收液中氨含量已很高,再循 环提浓会使常压吸收塔吸收效果更差,低压放空 气中CO:含量较高,常压吸收塔的下液结晶温度 较高,达到55℃左右,在生产中时常发生结晶而 造成管道堵塞,严重影响生产;③常压吸收塔下液 管由倒u形管形成液封来控制液位,一旦塔压力 过高,液封就会冲破,引起塔内空液位而造成常压 吸收塔气体窜入氨水槽,冲破氨水槽液封,致使氨 水槽大量冒气,污染现场操作环境。 改造方案(图4):①常压吸收塔由循环吸收 改为常压吸收泵抽氨水槽内的氨水作为常压吸收 塔的吸收液,降低了循环吸收液的浓度,提高了吸 收效果,避免出现结晶堵塞现象;②常压吸收塔液 位由倒u形管液封控制改为底部出液管上安装 调节阀控制,避免了因液位波动造成常压吸收塔 气体窜入氨水槽,致使氨水槽液封冲破,大量冒气 16 污染操作环境的现象;③利用旧设备改造成尾气 吸收塔,对常压吸收塔尾气再次吸收,使用软水作 为吸收液,最大限度地降低了尾气中的氨含量,减 少了放空损失。 蒸汽冷凝掖泵 循环泵 图4改造后尾气吸收系统流程 2.3 改造效果 改造后,适当减少0.4 MPa吸收塔下液的加 入量,避免常压吸收塔上段填料发生带液现象。 常压吸收塔循环吸收液中CO 质量分数由15% 降至8%,再无管道堵塞现象发生。根据系统负 荷情况调整尾气吸收塔软水加入量,提高吸收效 果。经尾气吸收塔再次吸收后,氨体积分数可降 至0.5%以下,吨尿素可减少损失气氨2 kg。 3 蒸汽冷凝液系统改造 3.1存在的问题及改造方案 传统CO 汽提法尿素装置中,精馏塔加热 器、一段蒸发加热器、二段蒸发加热器产生的蒸汽 冷凝液流入冷凝液槽,部分外送,部分补人低压蒸 汽饱和器,产生低压蒸汽。冷凝液进入冷凝液槽 后闪蒸出大量二次蒸汽,为了保护冷凝液槽周围 环境,闪蒸出的二次蒸汽由设置在冷凝液槽上方 的闪蒸汽冷凝器冷凝后回流至冷凝液槽。此种流 程不仅浪费了冷凝液的热量,而且多消耗冷却水。 在实际生产中,由于设计不合理,闪蒸汽冷凝器标 高偏低,时常有带液现象,闪蒸出的二次蒸汽不能 完全被冷凝,冲破冷凝液槽水封,严重影响周围 环境。 改造方案(图5):①增设锅炉给水槽。精馏 塔加热器、一段蒸发加热器的蒸汽冷凝液进入锅 炉给水槽,锅炉给水槽与压力较低的精馏塔加热 器之间设置平衡管,使锅炉给水槽内的压力与精 小氮肥第43卷第3期2015年3月 馏塔加热器内的压力保持一致。用锅炉给水泵将 锅炉给水槽内的冷凝液送入低压蒸汽饱和器,以 增加高压甲铵冷凝器产汽量;锅炉给水槽内冷凝 液不足部分由蒸汽冷凝液泵抽蒸汽冷凝液槽内的 蒸汽冷凝液补充。②增设一段蒸发加热器液位 槽。二段蒸发加热器内的蒸汽冷凝液由直接进入 冷凝液槽改为进入一段蒸发加热器。为了保证一 段蒸发加热器内的冷凝液能及时排出、避免积液 现象,一段蒸发加热器冷凝液的排出由疏水器改 为液位槽控制。 一段蒸发加热嚣 精馏塔加热器 冷凝液槽 蒸汽冷凝灏泵 锅炉给水泵 图5 改造后蒸汽冷凝液系统流程 3.2改造效果 根据相关设计,吨尿素在一段蒸发加热器、二 段蒸发加热器、精馏塔加热器处共冷凝810 kg蒸 汽冷凝液。改造前,冷凝液进入蒸汽冷凝液槽,在 常压下冷凝液降温至100 oC,焓值为419.1 kJ/kg; 改造后,锅炉给水槽压力在0.32 MPa,蒸汽冷凝 液焓值为610.6 kJ/kg。100%正常生产负荷时, 低压蒸汽饱和器压力为0.36 MPa,水的焓值为 2 749.8 kJ!kg,则吨尿素可多产0.36 MPa饱和蒸 汽56.4 kg。 4 结语 中能公司第3套尿素装置是在1 000 t/d装 置的基础上通过工艺优化及设备改造而成,最大 产能为1 400 t/d;2011年投产后,通过加强管理、 不断优化改造,实际产能达1 550 t/d,吨尿素氨 耗572 kg、吨尿素蒸汽消耗950 kg,产品优等品率 95%,各项指标优于同类装置。 (收稿日期2014.04.07) 

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